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类型普光气田大湾区块井身结构优化设计.pdf

  • 上传人:hesxiaoxd
  • 文档编号:68994949
  • 上传时间:2019-05-21
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    关 键  词:
    气田 区块 结构 优化 设计
    资源描述:
    ww.xueLuLt.com
    天然气勘探与开发
    2011年7月出版
    普光气田大湾区块井身结构优化设计
    陈明冯希忠于承朋
    (中国石化胜利石油管理局钻井工艺研究院
    摘要普光气田大湾区块是普光气田重要的产能接替区。针对原区块井身结构设计方案投资太高的问题
    提出了3套优化设计方案,对其使用条件进行了论述,并进行了可行性和风险论证分析,优选出最佳方案。图5表
    参4
    关键词井身结构优化设计普光气田大湾区块
    1概述
    井身结构设计。
    本套方案采用三开次结构,各环节配套技术成
    普光气田大湾区块位于四川省宣汉县境内,构熟、易实施。完井后产层有套管封隔,井控风险低
    造位置位于川东断褶带东北段黄金口构造带,处于便于后期的产层改造,可以进行笼统的采气作业,也
    分水岭构造与普光西构造之间。大湾区块探明含气可以进行分段酸压作业。缺点是合金套管用量多
    面积21.17km2,天然气探明地质储量7737×x段长超过100o0如上采气作业射孔费用,整体费用
    105m2,是普光气田重要的产能接替区。
    相对偏高(表1,图1)。
    大湾区块地表属山地地形,总体地势偏陡,主要
    表1原设计井身结构
    日的层为三叠系飞仙关组和二叠系长兴组白云岩储
    层,平均井深5200m左右,H2S平均含量12.13%,
    F次井眼直径套管外径下深水泥返高
    CO2平均含量9.91%,属高含硫化氢中含二氧化碳
    导管660.4508.050~150地面
    气田。气藏采用衰竭式开发方式,不规则井网,丛式
    开444.5346.1700~1500地面
    井组布井,共设计5个钻共平台,新钻水平井10口。
    二开
    3000
    地面
    悬挂器
    三开241.3
    5200
    2原方案简介
    地面
    注]:自《普光气田大湾区块开发方案》,内部资料
    大湾区块原设计方案井身结构采用三层套
    管出,套管系列为小346.1mm-273.1mm
    井身结构优化
    177.8mm。技术套管采用重273.1mm,封隔陆相
    本着工程成本最优的原则,在保证钻井安全的
    不稳定地层,为下一开次揭示目的层和安全钻井包
    基础上,笔者进行了井身结构优化的研究,提出了以
    造条件。三开井段采用241.3mm钻头钻至井底
    先下入177.8mm尾管,再回接至井口,水泥浆返
    下3套井身结构优化方案2。
    至地面。生产套管在阻流环至产层顶以上200m选
    1井身结构优化方案1
    用抗H2S、抗CO2双防合金钢进口套管,其余井段选
    方案1井身结构仍釆用三开结构,二开及以上
    用进口抗H12S套管,全部采用金属气密封扣,在嘉井段仍执行原方案设计,三开使用241.3mm钻头
    陵江组盐膏层段使用加厚套管防止盐髙层蠕变损坏钴至设计井深,下1728mm套管至气层顶部,同
    套管。目前大湾区块第一批正钻的4口井均采用此时满足井斜小于55°,便于完井作业下封隔器,生产
    *资助项目:“十ー五”国家科技支撑计划项目(2008BAB37BO6
    作者简介陈明,男,1979出生,2001年毕业于中国石油大学石油工程专业,硕士,工程师;现主要从事钻井工程设计及科研工作。地址
    (257000)山东省东普市北一路827号結井工艺研究院设计所。电话:13854659857。E-mail:jyehenmingd@163.com
    w. ututu.con
    第34卷第3期
    天然气勘探与开发
    钻井工艺
    业,不利于分段酸化(或酸压)作业。
    风险分析:由于是裸眼完井,需要立即进行(测
    试)投产,以降低井控风险。如果不具备立即(测
    试)投产的条件,可能因完井液的漏失、气侵等问题
    mm防硫套管
    加厚套管
    造成井喷失控。
    合金套管
    3.2井身结构优化方案2
    方案2同样采用三开结构,二开及以上井段仍
    执行原方案设计,三开先使用241,3mm钻头钻至
    钻至气层顶部,同时井斜小于55°,换149.2mm钻
    头钻至最终设计井深,下177.8mm套管至55°井
    斜左右,采用胶乳防气窜水泥浆体系固井,其余井段
    裸眼完井。双防合金钢套管、防硫套管和加厚套管
    的下入原则同原设计方案(图3)。
    图1原设计井身结构
    套管仍采用胶乳防气窜水泥浆体系固井,其余井段
    防碗套管
    裸眼完井。双防合金钢套管、防硫套管和加厚套管
    加厚套管
    的下人原则同原设计方案(图2)。
    合金套管
    wm防硫套管
    加厚套管
    合金套管
    图3井身结构优化方案2
    本套方案各层套管使用同方案1,可以大大节
    省套管投资,同时避免了固井水泥对储层的污染,而
    且该方案既适用于后期笼统采气作业,又适用于分
    段酸化(或酸压)采气作业。
    此套方案在工艺上采用了小井眼钻水平段,与之
    图2井身结构优化方案1
    配套使用的120mm动力钻具及MWD测量仪器技
    方案1与原方案相比,开次和钻头尺寸均完全术成熟,已在川东北地区成功应用过多口井,技术实
    相同,只是三开套管下入段长有所不同,因此,钻井施上可以实现。但三开整个井眼是三段复合式井眼
    液体系及固井方式仍可按原设计方案执行。此方案(二开套管内径245.4m+三开钻头241.3mm+
    的优点是钴井技术成熟,易于实施;与原方案相比,149.2mm),受泵压、井眼间隙影响,循环排量小,不利
    差别在于三开双防合金钢套管下入的段短,可以节于携带和悬浮岩屑,清洁井眼难度大。通过用软件模
    省双防套管大约720m、防硫套管100m,节约管材成拟该段井眼的岩屑运移,在井深4300m~5200m,井斜
    本约1330万元。且固井周期缔短,避免了固井水泥18°~63°之间容易形成岩屑床(图4),携砂存在困难,
    对储层的污染。缺点是只可以进行后期笼统采气作在采取措施情况下,仍然存在岩屑堆积造成井下事故
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