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类型光气化反应器R6111腐蚀原因浅析.pdf

  • 上传人:yinxinxin02
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    关 键  词:
    气化 反应器 R6111 腐蚀 原因 浅析
    资源描述:
    维晋资讯hp
    腐蚀防护
    U SHI FANG HU
    光气化反应器R6111
    腐蚀原因浅析
    张长樹1蔡振华2
    (1沧州大化TDI有限责任公司机动部河北沧州061000)
    (2沧州市质监局特检所河北沧州061000)
    摘要】光气化反应器在2007年大修中经检查发现内部腐蚀,经无损探伤及超声
    测厚确认已无法使用,及时更换筒体,保证光气化反应器的安全使用。
    【关键词)】光气化反应器腐蚀无损探伤
    TDI公司光化装置光气化反应
    器R6111在2007年大修中由市质监
    局特种设备检验所进行年度内外
    部檢验时,经超声波测厚发现壁
    厚有异常减薄,拆除两侧管道后发
    现内部有大面积的腐蚀凹坑(如图
    1),由于壁厚太薄易变形,无法补
    焊,经更换筒体,压力试验,焊缝
    100%射线探伤合格后,用回系统,
    保证了设备的安全运行。
    基本参数及工艺流程
    该谷器外型为:d855×1700×5omn
    在其上中部有三根互成60度角的
    喷枪,规格为25x1619.3x4.5,
    毎根喷枪头部180°方向上分布12
    个3.1mm孔(如图2),制造厂家
    为美国 KNIGHT FABRICATORS.INC,
    材质为美国ASME牌号N06600,其2000年投用。
    操作压力为0.42MPa;操作温度为
    公称成分为72-Ni-15Cr-8Fe,于
    容器的主要工作参数如下:156℃;工作介质为光气、ODCB、
    HCL、MTD
    作者简介
    工艺流程:溶解了光气的循环
    物料由反应器底部进人,上部流
    张长树男工程师,在沧州大化TDI有限责任公司机动部从事锅
    出,MTD+ODCB进料从三根喷枪进
    炉、压力容器的管理工作。
    入反应器,从上述小孔中高速喷
    2008.08|百油化工设151
    维普资讯hup:w.cqvip.com
    )腐蚀防护
    枪的上部筒体均有不同程度的减
    薄,最小壁厚为1.9mm。根据此情
    况,确定对其上下管道进行拆检,
    拆检后发现内部有腐蚀凹坑,面
    积约为0.8平方米
    2.1化学成分分析
    对该容器筒体进行取样分析,
    化学成分分析主要检查筒体材料
    的实际化学成分,判断制造厂家
    是否错用材料,由于为进口设备,
    取样及分析方法分别参照GB222
    《钢的化学分析用试样取样法及成
    品化学成分允许偏差》和GB223
    《钢铁及合金化学分析方法》,分
    析结果见表
    化学分析结果表明:筒体试样
    的材质符合ASME-2001中对容器
    用镍及镍合金N06600的化学成分
    要求,并与原钢管厂出厂质量证
    明书中提供的化学成分基本一致。
    该材质N06600为镍铬合金钢,
    是一种耐腐蚀性较好的材料,对
    强氧化剂如氯化铁及湿氯耐腐蚀
    较好,具有自钝化特性,可形成
    层耐腐蚀的钝化膜。
    序号
    4
    8
    原始壁厚
    4.9
    50505012.2工艺物料分析
    此处的物料正常情况下主要
    为光气(COCL2)、MTD、ODCB、HCL,
    实测壁厚」482.047
    8
    2.0
    此处主要反应为MTD+2COCL2
    mm
    TDI+4HCL,实际上负反应要复杂
    的多,还会生成胺的盐酸盐、聚合
    出,迅速与循环物料混和,反应生质监局特种设备检验所进行了内缩二脲(俗称焦油)
    成甲苯二异氰酸酯TDI。
    外部检验,未发现异常腐蚀,在
    (1)光气COCL2是一种剧毒的
    2007年8月的大修中进行检验时,无色气体,有类似烂苹果的香
    2理化检验分析
    经超声波测厚发现三根喷枪的上味。吸人微量的光气也会对人体
    部筒体有断续减薄现象,测厚数造成很大损害,会引起肺水肿,
    该容器按《压力容器安全监据如表1。
    导致缺氧窒息和死亡。大气中允
    察规程》分类为Ⅱ类压力容器,分
    测点位置为喷枪上部30mm处许的光气浓度为1PPm。遇水可生
    别于2002年,2005年度大修。由市圆周八个方向均布,发现三根喷成盐酸。
    52「百化工设「2008.08
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    腐蚀防护
    FU SHI FANG HU
    2)胺的盐酸盐、聚合缩二脉
    (俗称焦油)均为固体物质,经查
    分析部位
    Mn
    阋原始设计资料,发现此处的固
    含量必须保持在1.0%以下。翻阅工试样
    0.13
    16.8
    72.60.440.897.5
    0.01
    艺分析数据记录发现只有3月13日」出厂质证书「0.141631
    72,8
    0.45
    0.9
    7.2
    0.01
    的固含量在1.0%以下,其他时间的「No68o0
    0.15
    140-170「≥7210.5
    0
    60-100.015
    固含量范围在16%一32%之间,具「ASME-200
    体抽样数据如表3
    表3
    3腐蚀成因分析
    时间
    1月份
    二月份
    三月份
    根据腐蚀的宏观形貌特征可[平均固含置
    2.0%
    2.2%
    以看出,为典型的冲刷腐蚀特征。
    缩二脲(俗称焦油)具有很强的磨质的制造单位进行维修,进行严
    3.1物料流速的因素
    蚀作用,这样可以引起管道的严格的无损探伤及压力试验,材料
    该容器在2000年投用至2005重腐蚀。
    表面应保证光洁度,不得有缺陷
    年,经炳次内外部检验未发现异
    和划痕,保证制造质量。
    常腐蚀。由于2006年工艺由年产23.3内部形状的因素
    通过工艺调整严格控制物料
    万吨扩产为年产3万吨,该设备的
    腐蚀处主要集中在喷枪插入设的固含量,必须保持在1%以下。
    外型尺寸为做变动,由于产量的备的接管上部,此处有形状突变,易
    通过调整喷枪喷嘴的直径和
    变化,物料的流量、流速也相应提形成湍流,更加剧腐蚀的产生。
    数量,来降低此处的物料流速,使
    高,流速比原先提高30-40%,设备
    之低于临界流速
    的筒体材质在该流速下会造成钝4改进措施及建议
    检査喷枪的直线度,保证装
    化膜的损坏,从而造成冲刷腐蚀
    配精度,减少喷枪和筒体管孔之
    更换滅薄的筒体,由相应资间的间隙。
    3.2固含量的因素
    根据原始工艺设计固含量必参考文献
    须保持在1.0%以下,才可能避免腐
    蚀,现通过分析2007年1月至3月
    们张远声编著腐蚀破坏事故100例M]北京:化学工业出版社
    的工艺分析数据发现,固含量远
    2]谢亚东主编压力容器使用管理与安全运行[M]北京:原子能出版社
    远超过该指标,胺的盐酸盐、聚合?化工腐蚀与防护.北京化学工业出版社
    中华过滤分离网www.chinasepa.com
    200808百但工设き153
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